① 離心式壓縮機軸承溫度高的原因是什麼如何處理
離心式壓縮機軸承工作溫度一般在45~50℃,最高溫度不應超過65℃。一般規定65℃為報警溫度,75℃為連鎖停機溫度。造成軸承溫度過高的原因有:
⑴軸瓦與軸頸間隙過小,應進行刮瓦,調整間隙;
⑵軸承潤滑油進口節流圈孔徑小,進油量不足,應適當加大節流圈孔徑;
⑶進油溫度太高。應調節油冷卻器的冷卻水量;
⑷油內混有水分或臟污、變質,影響潤滑效果。應檢查油冷卻器,消除漏水故障或更換新油;
⑸臟物進入軸承,磨壞軸瓦。應清洗軸承和潤滑油管路,並刮研軸襯;
⑹軸瓦破損,應重新澆鑄軸瓦。
離心式壓縮機是一種葉片旋轉式壓縮機(即透平式壓縮機)。在離心式壓縮機中,高速旋轉的葉輪給予氣體的離心力作用,以及在擴壓通道中給予氣體的擴壓作用,使氣體壓力得到提高。離心式壓縮機中氣壓的提高,是靠葉輪旋轉、擴壓器擴壓而實現的。根據排氣壓力的高低,可將其分為三類:離心通風機,風壓在10-15kPa范圍或小於此值;離心鼓風機,風壓在15~350kPa范圍;離心壓縮機,風壓在350kPa以上。
② 單螺桿壓縮機軸承溫度高的原因
軸承溫度高的原因主要由以下兩個方面造成:
一、分析軸承溫度高的原因
(一)由潤滑油系統引起的軸承溫度高
1.當潤滑油量不足或者潤滑油中斷時,就會造成軸承溫度升高,使軸承產生咬合,嚴重的情況可以導致巴氏合金熔化。而往往造成油量不足或中斷的原因可能是:
①主油泵遭到損壞而輔助油泵沒有及時進行投入供油;
②供油系統管路及連接閥門漏油或產生破裂,或者油管路堵塞;
③油箱中油位過低是造成油泵吸油量不足、吸不上油。
產生上述原因時,機組應加強每日正常檢查,及時查找原因,並採取相應措施進行處理。
2.潤滑油含有沙粒雜質等異物不夠清潔,被帶入軸承後導致軸瓦產生刮傷,嚴重的會使軸承溫度升高而造成巴氏合金熔化。應對油箱中潤滑油進行循環過濾,濾掉油里的雜質,檢查並清洗供油管線上油過濾器,必要時可以通過更換新濾芯來提高濾油效果。
3.潤滑油系統的油冷卻器工作不正常,進油溫度過高,油的粘度不夠,不能及時帶走軸承的熱量,使得軸瓦內沒有形成良好的潤滑油膜。可以加大油冷卻器的冷卻水量,如果產生結垢或堵塞,就需要除垢、疏通來提高冷卻效果。
4.如果潤滑油中含水量增大,則會降低潤滑油性能,影響壓力油膜的形成。就需要用分離機將油箱中的油進行油水分離,把油中水份分離出來。
(二)離心機機組和軸承的原因
1.壓縮機轉子不平衡而引起的軸承振動過大,運行過程中導致軸瓦磨損。應根據轉子的運行狀態,返回製造廠家定期進行校動平衡,減小不平衡量。
2.軸承的安裝不符合要求,一方面由於止推軸承的軸承座歪斜,會導致止推軸承瓦塊負荷不均,承載的瓦塊溫度會升高,將軸承的承載能力大大減少,會造成引起止推軸承的損壞的可能。徑向或止推軸承間隙太小,影響了潤滑油膜的正常形成,同時潤滑油不能充分排泄,不能及時帶走摩擦產生的熱量,也會引起軸瓦溫度升高。因此安裝軸承時,一定要仔細,使各項要求符合技術標准。
3.軸瓦的巴氏合金澆鑄的質量不達標,含有鐵屑、沙粒等雜質或者巴氏合金造成脫落、裂紋、砂眼等缺陷。應該選擇高速輕載巴氏合金,經化驗分析,合金成分必須符合要求,提高澆鑄和加工質量。
4.不合理的軸承結構,軸瓦處於超負荷運行,軸瓦和軸承無法形成液體摩擦。應將軸承設計結構進行改進,改善軸瓦的承載情況,對軸承運行負荷進行有效降低,以確保軸承在液體摩擦狀態下正常運行。
5.壓縮機隔板漏氣或者平衡盤密封、級間密封齒遭到損壞,增大了轉子軸的向受力,增加了止推軸承的負荷。此時,應對壓縮機進行解體檢修,修整隔板中分面,避免漏氣,或者更換平衡盤和級間密封,必要時可進行徹底改造。
6.平衡管堵塞,平衡盤副壓腔壓力無法泄掉,平衡盤作用不能正常發揮,增大了轉子軸的向受力,增加了止推軸承的負荷。應將平衡管進行詳細檢查,把堵塞物徹底清除,從而及時卸掉平衡盤副壓腔壓力,平衡盤作用才能得以正常發揮
③ 軸承的配合
抱歉看到問題有點晚!
51103軸承
與軸的配合:選用h6、Js6或者j6配合。
h6公差帶:上差 0 ,下差 -11 。
js6公差帶:上差+5.5,下差-5.5。
j6公差帶:上差+8,下差-3。
單位:μm
以上數據來源於NSK,僅限51103軸承。
④ 薩震永磁變頻+雙級壓縮空壓機的特點
1、雙級壓縮常壓螺桿主機
(1)合理分配壓縮比,優化軸承設計,使用壽命≥100,000小時;
(2)低噪音、低振動,高可靠性;
(3)兩級壓縮降低了單級壓縮比,減少內泄露,提高容積效率,降低軸承負載,提高主機壽命。
2、控制系統
(1)體積小、重量輕
(2)一體式、傳動效率高
(3)氣壓恆定
(4)極致節能
(5)啟動無沖擊
(6)噪音低
(7)溫升設計,使用壽命長
(8)操控簡單
(9)高性價比
3、高效電機
(1)啟動轉矩大
(2)絕緣等級F級,防護等級IP54
(3)SKF軸承,噪音低,使用壽命長
(4)配有加油裝置,不停機也可加油
4、冷卻系統
(1)風扇軸流、靜音高效
(2)油冷風扇,變頻啟動
(3)低功耗、低噪音
5、高效進氣閥
(1)大口徑、低降壓
(2)提高系統穩定性能
(3)確保啟動、運轉及停機階段有效調節控制流量
二、雙級壓縮空壓機何以比單級壓縮節能?
根據壓縮機的工作原理知道,等溫壓縮是最省功的。右圖為壓縮過程的示功圖,曲線12′3′ 為等溫壓縮過程,與縱坐標形成的面積613″4為等溫壓縮的指示功。曲線123″為一級壓縮過程,與縱坐標形成的面積613″4為一級壓縮的指示功。曲線 12、22′、2′3為兩級壓縮過程,與縱坐標形成的面積6125和52′34之和(6122′34)為兩級壓縮的指示功。由圖示可以看出,等溫壓縮過程 613′4面積(指示功)最小,但在壓縮機實際壓縮過程中無法做到等溫壓縮,一級壓縮比等溫壓縮多出了13′3″面積的功率,而兩級壓縮則比一級壓縮節省 了2′23″3面積的功率。
三、薩震永磁變頻空壓機雙級壓縮工作原理
自然空氣通過空氣過濾器進入第一級壓縮,在壓縮腔與少量潤滑油混合,同時將混合氣體壓縮到級間壓力。壓縮後的氣體進入冷卻通道,與大量油霧接觸,從而大大 降低了溫度。降溫後的壓縮氣體進入第二級轉子,進行二次壓縮,被壓縮到最終排氣壓力。最後通過排氣法蘭排出壓縮機,完成整個壓縮過程。
節能案例
1.單級壓縮空壓機250KW機型在滿負載的狀態下每小時運行電費約為200元,年運行8000小時電費約為160萬元;
2.如採用兩級壓縮空壓機可降低10%以上的電力消耗,採用兩級壓縮每年將節省16萬元。
五大節能優勢
1.空壓機主機效率更高節能
2.消除空載節能
3.消除過余壓力節能
4.永磁電機高效率節能
5.一體軸傳動節能
1條款—您不需要花錢,您將節省及賺到:
1、省去了購買空壓機的成本;
2、節省了原本空壓機的維修保養費用;
3、賺了節省電費的分成;
4、賺了台備機,確保生產的連續性;
5、賺了我們機器及維修保養分成金額的17%增值稅發票;
6、分成期滿,免費得到了1台節能空壓機。