⑴ 數控滾齒機軟限位報警怎麼處理
由於機床數控系統種類繁多、設備形態結構各異、設計方式多種多樣、故障現象千差萬別,維護好數控設備是具有相當難度的工作。在掌握了機械結構及電氣控制原理的同時,必須合理分析,靈活運用,善於總結,才能起到事半功倍的收效。立足於原理,由易到難地去縮小故障范圍並排除。為了保障機床地運行安全,機床的直線軸通常設置有軟限位(參數設定限位)和硬限位(行程開關限位)兩道保護「防線」。限位問題是數控機床常見故障之一,相關資料提及較少。以下就導致「限位報警」的主要原因作一些分析和說明。
一、相關控制電路斷路或限位開關損壞
此原因引起「限位報警」發生率相對較高,由於外部元器件受環境影響較大,如機械碰撞、積塵、腐蝕、摩擦等因素的影響,易於導致相關限位開關本身損壞及控制電路斷路,同時產生「限位報警」信息。也遇見超程開關壓合後不能復位的情況。這類故障的處理比較直接,把損壞的開關、導線修復好或更換即可。導線斷路或接觸不良時需仔細地校線和觀察,
如:一台XK755數控銑床,採用FANUC 0-M數控系統。在加工過程中,突然出現「X 、X-、Y 、Y- 硬限位」報警,而實際上機床在正常的加工范圍內。根據上述現象,估計線路接觸不良或斷路可能性最大,測量電器櫃中接線排上供給限位電路的24V電壓,壓值正常。按照線路走向逐一查找,在用手旋動床體右側的一個線路接頭時,發現屏幕上報警瞬間消失,在鬆手間報警復現。於是,拆下該接頭,仔細檢查發現裡面焊接的兩根導線已經脫落,在用手向裡面旋動的過程中可以讓導線斷路的兩端碰觸,所以有上述變化現象。重新焊接好接頭後,機床恢復正常。
二、操作不規范,誤動作或機床失控
其中,主要以引起硬限位報警為主,一般來說,通過直接補救措施方能進行恢復,利用機床本身的超程解除功能或短接法是日常維護的慣用方法。為了贏得寶貴的生產時間,在處理過程中我們應緊緊抓住設備及系統的個體特點,尋找具可靠性的捷徑,靈活快速地解決問題。
1、根據機床結構特點進行處理
絕大多數機床都設置有「超程解除」觸點,一旦出現「硬限位」報警,在確認硬限位開關被壓合後,使該觸點閉合並在手動方式下向相反方向移出限位位置,即解除報警;也有少數沒有設置該按鈕,此時應在相應的點上採取等效短接措施,即強制滿足條件,然後將機床移出限位位置。
如:一台進口的HX-151型立式五坐標加工中心。出現「X軸硬限位」報警,該加工中心未設置「超程解除」按鈕。由於機床結構原因,X 向的限位開關安裝位置「隱蔽」,必須移開踏板並拆掉護板,需要花費大量時間和精力,延誤生產。因此,採取在電器櫃中接線排上短接相應端號等電勢點的辦法,即短接該機床接線排上的3230和3232兩點(也可直接在PLC的輸入點A305.3和A306.6間短接),並將機床移回行程范圍以內,故障排除。
2、抓住數控系統功能局限及特性
在日常維護中,我們也碰到由於受數控系統設計軟體的限制出現比較特殊的情況。對於該類問題的處理,必須全面掌握某個數控系統的個體特點及性能。在探索、總結的同時,要作好記錄,有條件應接受一些必要的技術培訓。
如:由我廠技術人員自行設計的葉片噴丸經濟型數控機床,控制X、Y、Z、A四軸(其中A軸為旋轉軸),數控系統為西南自動化研究所開發的聖維(Swai)M2000,採用開環控制方式。出現以下兩例具代表性的故障現象:
(1)由於操作不當,機床面板左下角顯示為Y向「硬限位」, Y行程開關已被壓合,且硬限位紅色指示燈亮。在手動方式下,無法向相反方向移出限位位置。
處理方法及原因:採取慣用的移出和短接方法不能排除故障,因報警未清除,在手動或手輪方式下對Y軸移動操作已無效。在沒有找出其它可能原因的情況下,懷疑到數控系統問題,然而,此時數控系統並無任何死機或紊亂的徵兆,且其它各軸都能正常運動。決定將 Y行程限位開關短接,關斷機床電源並稍等片刻,然後重新啟動機床,發現報警信息消失,紅色指示燈熄滅,再將機床移出限位位置,最後取消短接線,一切恢復正常,事實上,經過故障多次發生時的處理情況,我們認識到本故障是由於該數控系統對上一坐標位置在通電的情況下具有保持記憶的功能。
(2)機床操作面板CRT左下角報警信息顯示為「硬限位「,硬限位紅色指示燈並未亮,機床實際位置離硬限位開關還有很遠的距離。同時,機床坐標數顯值接近99999999的最大值,該軸向無法移動。
處理方法:針對上述現象,首先判斷為坐標值已出現數據溢出,超出了機床記憶的限位值,在累積越來越大的情況下,必須使坐標數據全部清零處理。該系統機械坐標清零步驟如下:①在主頁面下進入「監控「菜單;②頁面內容部分無任何類容顯示,不用理會(被隱藏),進入第二項「從機監控」;③接下來按第三項「F3」,此時可見各軸機床坐標都為零,報警已經清除。特別注意,機床必須重新回參考點建立機床坐標系,出現該情況是由於數控系統功能程序的限制。在處理時應結合上面第(1)點的特徵。
三、回參考點過程失敗,引起限位
比較高檔的數控系統通常都可以利用方便靈活的參數修正功能來維護機床,如果機床實際位置未超過限位位置而出現限位報警,首先應細心查看是否因行程的參數丟失或改變的可能。針對參數,最典型的事例是某些機床在回參考點時易出現軟限位報警,而機床實際位置離參考點有一定距離。此時,在機床硬限位功能完好的情況下,根據機床報警時的停止點離基準點標記位移大小適當將軟限位參數值修改大(有時需設定到最大值或取消,應視其情況),待機床重新回參考點正常後需將軟限位設定還原。另外,在更換一些牽涉到行程的設備後(如電機、軸聯結、絲杠等),其間隙、位移易發生一定變動,也有可能出現回參考點失敗,同時產生「限位報警」。
如:一台寧江機床有限公司製造的THM6350卧式加工中心,數控系統為FANUC 0i-MA。在回參考點過程中,Y軸出現報警信息為「507 OVER TRAVEL X」,有減速過程,反復操作不能回參考點,並出現同樣的報警信息,該加工中心採用的擋塊方式回參考點。
分析與處理:可以看出,該故障的根本原因不是硬限位本身。那麼是否在減速後歸基準點標記脈沖不出現?如果是這樣,有兩種可能:一是光柵在歸基準點過程中沒有發現歸基準點脈沖信號,或歸基準點標記失效,或由基準點標記選擇的歸基準點脈沖在傳輸或處理過程中丟失,或測量系統硬體故障對歸基準點脈沖信號無鑒別或處理能力。二是減速開關與歸基準點標記位置錯位,減速開關復位後,沒有出現基準點標記。對相關參數逐一檢查無改變和丟失的情況。用手直接壓下各開關,在PMC地址X1009. 0 中確減速信號由「0」變為「1」,說明功能完好,根據故障現象,超程信號也完好,重點應檢查基準點信號,排除因信號丟失或元器件損壞的可能。其減速開關、參考點開關的距離已經由廠家標准設定,參考計數器容量和標准一致,一般在維護過程中不做變動或修改。先不忙採用跟蹤法去確定上面分析的第一點可能原因,先遵循由易到難的原則去考慮問題。看是否由於基準點標記的識別能力已經下降或喪失所致?決定將參數1425(碰減速擋塊後FL速度)的X值由原來的200修改成100,為保證各軸運動平衡,將其它軸的FL速度同時設定為100 ,試回參考點,機床恢復正常,這種設想得到了驗證。因此,造成該故障的原因是由於基準點標記識別能力已經降低,導致機床回參考點失敗直到壓合硬限位。
四、機床參數受外界干擾發生改變或丟失
這一方面,主要以軟限位參數為常見。車間電源質量差、加工環境惡劣、雷電、屏蔽措施不到位等外部因素非常容易導致數控機床的各種參數發生變化或丟失。在把參數恢復的同時,必須查清引起故障的直接原因,採取補救措施。
一台卧式加工中心,採用FANUC 0i-MA數控系統,在加工過程中出現「501 OVER TRAVEL –X」,即負向超程,機床機械坐標的數顯值遠遠超出設定值-99999999~ 99999999的范圍(單位:μm),而實際機床在行程范圍內。
處理方法:由上述現象看出,機床數顯數據因干擾發生了變化且超出軟限位設定范圍。進入參數畫面修改參數1320、1321(Y軸存儲式行程檢測負方向邊界的坐標值)。接下來,將參數1320設定為小於參數1321,行程認為是無窮大,不進行存儲式行程檢測1的檢測。關機重新啟動機床並回參考點,然後將1320和1321的參數恢復為修改前的坐標值。.另一方面,必須找到引起數據變化的直接原因,並即時排除,以防止故障再次發生造成更嚴重的後果。本次故障最後確認是受到雷電的干擾所致。
五、坐標系和數控程序的影響
加工程序的編制必須嚴格考慮機床的加工范圍,在加工過程中,一旦刀具進入禁止區域,便出現行程(軟行程和硬行程)限位報警。一種情況是程序坐標值因操作不當被改大(通過軟體嚴格模擬對程序過濾式檢查不存在),另一方面是因機床的加工坐標系(G54~G59)參數設置不當,在走相對坐標時,超出行程范圍。
如:一台VMC1000C立式加工中心,設置好加工坐標系和各補償參數後,機床一運行程序便出現「OVER TRAVEL –Y」報警,即Y軸負向硬限位。同時,未執行換刀語句(M06)便直接執行到插補語句,且刀具路徑不對。
處理過程:顯然,此處硬限位報警只是一種提示,在確認了系統參數和加工程序無任何異常後,決定進一步確認位置環是否完好。空運行以G54為加工坐標系的另一段數控程序,機床工作正常,排除了位置環存在故障的可能。故障范圍縮小到了加工坐標繫上。將G58上設置的坐標值設置到G54上,同時將原來程序中G54修改成G58,試加工修改加工坐標系後的程序一切正常。到此,基本判定為G58存在問題,通常情況下G54~G59建立坐標系功能出現故障為數不多。根據由易到難的原則,首先認為是G58中設置的坐標系沒有被系統接受,而是記憶成為另外的數據,從路徑不對這一點可以看出。於是我們採用清除數據、重新輸入的辦法,試運行機床恢復正常,證明判定是正確的。本次故障是由於不規范的輸入數據,使機床坐標系數據受影響,導致機床出現超程報警。
⑵ thm6350機床編號含義
精密卧式加工中心
⑶ 數控車床警報
機床數控系統種類繁多、設計方式多種多樣、故障現象千差萬別,維護好數控設備是具有相當難度工作。掌握了機械結構及電氣控制原理同時,必須合理分析,靈活運用,善於總結,才能起到事半功倍收效。逐漸縮小故障范圍並排除。保障機床運行安全,機床直線軸通常設置有軟限位(參數設定限位)和硬限位(行程開關限位)兩道保護「防線」。限位問題是數控機床常見故障之一,相關資料提及較少。以下就導致「限位報警」原因作一些分析和說明。
一、相關控制電路斷路或限位開關損壞
此原因引起「限位報警」發生率相對較高,外部元器件受環境影響較大,如機械碰撞、積塵、腐蝕、摩擦等因素影響,易於導致相關限位開關本身損壞及控制電路斷路,同時產生「限位報警」信息。也遇見超程開關壓合後不能復位情況。這類故障處理比較直接,把損壞開關、導線修復好或更換即可。導線斷路或接觸不良時需仔細校線和觀察,
如:一台XK755數控銑床,採用FANUC 0-M數控系統。加工過程中,突然出現「X+、X-、Y+、Y- 硬限位」報警,而實際上機床正常加工范圍內。上述現象,估計線路接觸不良或斷路可能性最大,測量電器櫃中接線排上供給限位電路24V電壓,壓值正常。線路走向逐一查找,用手旋動床體右側一個線路接頭時,發現屏幕上報警瞬間消失,鬆手間報警復現。,拆下該接頭,仔細檢查發現裡面焊接兩根導線已經脫落,用手向裡面旋動過程中可以讓導線斷路兩端碰觸,有上述變化現象。重新焊接好接頭後,機床恢復正常。
二、操作不規范,誤動作或機床失控
其中,主要以引起硬限位報警為主,一般來說,直接補救措施方能進行恢復,利用機床本身超程解除功能或短接法是日常維護慣用方法。處理過程中我們應緊緊抓住設備及系統個體特點,尋找具可靠性捷徑,靈活快速解決問題。
1、機床結構特點進行處理
絕大多數機床都設置有「超程解除」觸點,一旦出現「硬限位」報警,確認硬限位開關被壓合後,使該觸點閉合並手動方式下向相反方向移出限位位置,即解除報警;也有少數沒有設置該按鈕,此時應相應點上採取等效短接措施,即強制滿足條件,然後將機床移出限位位置。
如:一台進口HX-151型立式五坐標加工中心。出現「X軸硬限位」報警,該加工中心未設置「超程解除」按鈕。機床結構原因,X+向限位開關安裝位置「隱蔽」,必須移開踏板並拆掉護板,需要花費大量時間和精力,延誤生產。,採取電器櫃中接線排上短接相應端號等電勢點辦法,即短接該機床接線排上3230和3232兩點(也可直接PLC輸入點A305.3和A306.6間短接),並將機床移回行程范圍以內,故障排除。
2、抓住數控系統功能局限及特性
日常維護中,我們也碰到受數控系統設計軟體限制出現比較特殊情況。該類問題處理,必須全面掌握某個數控系統個體特點及性能。探索、總結同時,要作好記錄,有條件應接受一些必要技術培訓。
如:由我廠技術人員自行設計葉片噴丸經濟型數控機床,控制X、Y、Z、A四軸(其中A軸為旋轉軸),數控系統為西南自動化研究所開發聖維(Swai)M2000,採用開環控制方式。出現以下兩例具代表性故障現象:
(1)操作不當,機床面板左下角顯示為Y向「硬限位」,+Y行程開關已被壓合,且硬限位紅色指示燈亮。手動方式下,無法向相反方向移出限位位置。
處理方法及原因:採取慣用移出和短接方法不能排除故障,因報警未清除,手動或手輪方式下對Y軸移動操作已無效。沒有找出其它可能原因情況下,懷疑到數控系統問題,,此時數控系統並無任何死機或紊亂徵兆,且其它各軸都能正常運動。決定將+Y行程限位開關短接,關斷機床電源並稍等片刻,然後重新啟動機床,發現報警信息消失,紅色指示燈熄滅,再將機床移出限位位置,最後取消短接線,一切恢復正常,事實上,故障多次發生時處理情況,我們認識到本故障是該數控系統對上一坐標位置通電情況下具有保持記憶功能。
(2)機床操作面板CRT左下角報警信息顯示為「硬限位「,硬限位紅色指示燈並未亮,機床實際位置離硬限位開關還有很遠距離。同時,機床坐標數顯值接近99999999最大值,該軸向無法移動。
處理方法:針對上述現象,首先判斷為坐標值已出現數據溢出,超出了機床記憶限位值,累積越來越大情況下,必須使坐標數據全部清零處理。該系統機械坐標清零步驟如下:①主頁面下進入「監控「菜單;②頁面內容部分無任何類容顯示,不用理會(被隱藏),進入第二項「從機監控」;③接下來按第三項「F,此時可見各軸機床坐標都為零,報警已經清除。特別注意,機床必須重新回參考點建立機床坐標系,出現該情況是數控系統功能程序限制。處理時應結合上面第(1)點特徵。
三、回參考點過程失敗,引起限位
比較高檔數控系統通常都可以利用方便靈活參數修正功能來維護機床,機床實際位置未超過限位位置而出現限位報警,首先應細心查看是否因行程參數丟失或改變可能。針對參數,最典型事例是某些機床回參考點時易出現軟限位報警,而機床實際位置離參考點有一定距離。此時,機床硬限位功能完好情況下,機床報警時停止點離基準點標記位移大小適當將軟限位參數值修改大(需設定到最大值或取消,應視其情況),待機床重新回參考點正常後需將軟限位設定還原。另外,更換一些牽涉到行程設備後(如電機、軸聯結、絲杠等),其間隙、位移易發生一定變動,也有可能出現回參考點失敗,同時產生「限位報警」。
如:一台寧江機床有限公司製造THM6350卧式加工中心,數控系統為FANUC 0i-MA。回參考點過程中,Y軸出現報警信息為「507 OVER TRAVEL +X」,有減速過程,反復操作不能回參考點,並出現同樣報警信息,該加工中心採用擋塊方式回參考點。
分析與處理:可以看出,該故障根本原因硬限位本身。那麼是否減速後歸基準點標記脈沖不出現?是這樣,有兩種可能:一是光柵歸基準點過程中沒有發現歸基準點脈沖信號,或歸基準點標記失效,或由基準點標記選擇歸基準點脈沖傳輸或處理過程中丟失,或測量系統硬體故障對歸基準點脈沖信號無鑒別或處理能力。二是減速開關與歸基準點標記位置錯位,減速開關復位後,沒有出現基準點標記。對相關參數逐一檢查無改變和丟失情況。用手直接壓下各開關,PMC址X1009. 0 中確減速信號由「變為「,說明功能完好,故障現象,超程信號也完好,重點應檢查基準點信號,排除因信號丟失或元器件損壞可能。其減速開關、參考點開關距離已經由廠家標准設定,參考計數器容量和標准一致,一般維護過程中不做變動或修改。先不忙採用跟蹤法去確定上面分析第一點可能原因,先遵循由易到難原則去考慮問題。看是否基準點標記識別能力已經下降或喪失所致?決定將參數1425(碰減速擋塊後FL速度)X值由原來200修改成100,為保證各軸運動平衡,將其它軸FL速度同時設定為100 ,試回參考點,機床恢復正常,這種設想到了驗證。,造成該故障原因是基準點標記識別能力已經降低,導致機床回參考點失敗直到壓合硬限位。
四、機床參數受外界干擾發生改變或丟失
這,主要以軟限位參數為常見。車間電源質量差、加工環境惡劣、雷電、屏蔽措施不到位等外部因素非常容易導致數控機床各種參數發生變化或丟失。把參數恢復同時,必須查清引起故障直接原因,採取補救措施。
一台卧式加工中心,採用FANUC 0i-MA數控系統,加工過程中出現「501 OVER TRAVEL –X」,即負向超程,機床機械坐標數顯值遠遠超出設定值-99999999~+99999999范圍(單位:μm),而實際機床行程范圍內。
處理方法:由上述現象看出,機床數顯數據因干擾發生了變化且超出軟限位設定范圍。進入參數畫面修改參數1320、1321(Y軸存儲式行程檢測負方向邊界坐標值)。接下來,將參數1320設定為小於參數1321,行程認為是無窮大,不進行存儲式行程檢測1檢測。關機重新啟動機床並回參考點,然後將1320和1321參數恢復為修改前坐標值。.另,必須找到引起數據變化直接原因,並即時排除,止故障再次發生造成更嚴重後果。本次故障最後確認是受到雷電干擾所致。
五、坐標系和數控程序影響
加工程序編制必須嚴格考慮機床加工范圍,加工過程中,一旦刀具進入禁止區域,便出現行程(軟行程和硬行程)限位報警。一種情況是程序坐標值因操作不當被改大軟體嚴格模擬對程序過濾式檢查不存,另是因機床加工坐標系(G54~G59)參數設置不當,走相對坐標時,超出行程范圍。
如:一台VMC立式加工中心,設置好加工坐標系和各補償參數後,機床一運行程序便出現「OVER TRAVEL –Y」報警,即Y軸負向硬限位。同時,未執行換刀語句(M06)便直接執行到插補語句,且刀具路徑不對。
處理過程:顯然,此處硬限位報警一種提示,確認了系統參數和加工程序無任何異常後,決定進一步確認位置環是否完好。空運行以G54為加工坐標系另一段數控程序,機床工作正常,排位置環存故障可能。故障范圍縮小到了加工坐標繫上。將G58上設置坐標值設置到G54上,同時將原來程序中G54修改成G58,試加工修改加工坐標系後程序一切正常。到此,基本判定為G58存問題,通常情況下G54~G59建立坐標系功能出現故障為數不多。由易到難原則,首先認為是G58中設置坐標系沒有被系統接受,記憶成為另外數據,從路徑不對這一點可以看出。我們採用清除數據、重新輸入辦法,試運行機床恢復正常,證明判定是正確。本次故障是不規范輸入數據,使機床坐標系數據受影響,導致機床出現超程報警。
⑷ 東芝成型機顯示(頂出)日精機器軟體形成限位報警怎麼解除
摘要 一、相關控制電路斷路或限位開關損壞
⑸ z3040×16機床的技術性能
一、機床類別
車床、鑽床、鏜床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、銑床、刨插床、拉床、鋸床和其他機床
二、機床型號
機床型號就是按一定的規律賦予每種機床一個代號,以便於機床的管理和使用
1.金屬切削機床的類代號:
2.通用特性代號
三、機床型號示例
1.MG1432A:高精度萬能外圓磨床,最大磨削直徑320mm
2.Z3040×16/S2:搖臂鑽床,最大鑽孔直徑40mm,最大跨距1600mm,沈陽第二機床廠生產
3.THM6350:精密卧式加工中心,工作台最大寬度500mm
4.MKG1340:高精度數控外圓磨床,最大磨削直徑400mm
四、機床加工精度
1.加工精度的概念
加工精度是指工件加工後的實際幾何參數(尺寸、形狀和位置)與理想幾何參數的符合程度。包括尺寸精度、形狀精度和位置精度
2.獲得規定尺寸精度的方法
(1)試切法:通過試切→測量→調整→再試切的反復過程而最終獲得規定尺寸精度的方法
(2)自動獲得尺寸精度的方法
1)用定尺寸刀具加工:工件的尺寸精度由刀具本身尺寸精度保證;
2)調整法:預先按規定的尺寸調整好機床、夾具、刀具及工件的相對位置和運動;
3)自動控製法:使用由測量裝置、進給裝置和控制系統組成的自動加工循環系統。在工件達到規定尺寸時,機床自動退刀並停止工作。
五、機床加工表面質量
1.加工表面質量包括工件表面微觀幾何形狀和工件表面層材料的物理、力學性能兩個方面的內容
2.表面粗糙度:表面粗糙度是加工表面上具有較小間距和峰谷所組成的微觀幾何形狀特性
3.表面層材料的物理、力學性能
(1)表面層材料因塑性變形引起的冷作硬化
(2)表面層材料因切削熱的影響,引起金相組織的變化
(3)表面層材料因切削時的塑性變形、熱塑性變形、金相組織變化引進的殘余應力。
⑹ THM6350/JCS機床型號的含義是什麼
T是鏜床,H是加工中心自動換刀,M是精密,6是組代號,3是系代號,
50是主參數鏜軸直徑為50mm
。
JCS為出廠單位,一般不用過多理解
⑺ 數控機床加工精度異常都有哪些故障原因
生產中經常會遇到數控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強、診斷難度大。導致此類故障的原因主要有以下方面:
1)機床進給單位被改動或變化。
2)機床各軸的零點偏置(NULLOFFSET)異常。
3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。
4)電機運行狀態異常,即電氣及控制部分故障。
5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。
1、系統參數發生變化或改動
系統參數主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控系統,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,由於機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
2、機械故障導致的加工精度異常
一台THM6350卧式加工中心,採用FANUC0i-MA數控系統。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。
(1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算。
(2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,雜訊更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。
(3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);②表現出為d=0.1mm>;d2>d3(斜率小於1);③機床機構實際未移動,表現出zui標準的反向間隙;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等於1),恢復到機床的正常運動。
無論怎樣對反向間隙(參數1851)進行補償,其表現出的特徵是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大。
分析上述檢查,數控技工培訓認為存在幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換後機床恢復正常。
3、機床電氣參數未優化電機運行異常
一台數控立式銑床,配置FANUC0-MJ數控系統。在加工過程中,發現X軸精度異常。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。
分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用FANUC系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈沖抑制功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復正常。
4、機床位置環異常或控制邏輯不妥
一台TH61140鏜銑床加工中心,數控系統為FANUC18i,全閉環控制方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差zui小在0.006mm左右,zui大誤差可達到1.400mm.檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即「G90G54Y80F100;M30;」,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為「-1046.605」,記錄下該值。然後在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句,待機床停止後,發現此時機床機械坐標數顯值為「-1046.992」,同*次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm.按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題,但為什麼產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向的軸,當Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。
對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能載入,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得以解決。
⑻ 寧江THM6350卧式加工中心程序里加上主軸噴水不管用,每次都用面板的開啟主軸噴水~怎麼解決~
在說明書里找答案,好象編程時有指令
⑼ 機床THM6350型號開頭字母是什麼意思
(1)機床的類別代號 類 別
車 床
鑽 床
鏜 床
磨 床
齒輪加工機床
螺紋加工機床
銑床
刨插床
拉床
鋸床
其他 機床
代號
C Z T M 2M 3M Y S X B L G Q
讀音
車 鑽 鏜 磨 二磨 三磨 牙 絲 銑 刨 拉 割 其
(2)機床的特性代號
通用特性 高精度 精密 自動 半自動 數控 加工中心
(自動換刀)
彷型 輕型 加重型 簡式或經濟型 柔性加工單元 數顯 高速
代號 G M Z B K H F Q C J R X S
讀音 高 密 自 半 控 換 彷 輕 重 簡 柔 顯 速
(3)結構特性代號
為了區別主參數相同而結構不同的機床,在型號中用漢語拼音字母區分。例如,CA6140型普通車床型號中的「A」,可理解為:CA6140型普通車床在結構上區別於C6140型普通車床。
(4)機床的組別,系別代號
用兩位阿拉伯數字表示,前者表示組,後者表示系。每類機床劃分為10個組,每個組又劃分為10個系。在同一類機床中,凡主要布局或使用范圍基本相同的機床,即為同一組。凡在同一組機床中,若其主參數相同、主要結構及布局型式相同的機床,即為同一系。
(5)機床的主參數,設計順序號和第二參數
機床主參數:代表機床規格的大小,在機床型號中,用數字給出主參數的折算數值(1/10或1/150)
設計順序號:當無法用一個主參數表示時,則在型號中用設計順序號表示.
第二參數:一般是主軸數,最大跨距,最大工作長度,工作台工作面長度等,它也用折算值表示.
(6)機床的重大改進順序號
當機床性能和結構布局有重大改進時,在原機床型號尾部,加重大改進順序號A,B,C....等.
(7)其他特性代號: 用漢語拼音字母或阿拉伯數字或二者的組合來表示。主要用以反映各類機床的特性,如對數控機床,可反映不同的數控系統;對於一般機床可反映同一型號機床的變型等。
(8)企業代號:生產單位為機床廠時,由機床廠所在城市名稱的大寫漢語拼音字母及該廠在該城市建立的先後順序號,或機床廠名稱的大寫漢語拼音字母表示。 通用機床的型號編制舉例:
2.專用機床的型號編制
1)專用機床型號表示方法 專用機床的型號一般由設計單位代號和設計順序號組成,其表示方法為:
2)設計單位代號 包括機床生產廠和機床研究單位代號(位於型號之首),見金屬切削機床型號編制方法(GB/T15975-1994)附錄A。
3)專用機床的設計順序號 按該單位的設計順序號(從「001」起始)排列,位於設計單位代號之後,並用「-」隔開,讀作「至」。
例如,北京第一機床廠設計製造的第100種專用機床為專用銑床,其型號為B1-100。
⑽ 數控機床加工精度異常故障如何維護
數控機床加工精度異常故障的維護
生產中經常會遇到數控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強、診斷難度大。導致
此類故障的原因主要有五個方面:(1)機床進給單位被改動或變化。(2)機床各軸的零點偏置(NULL OFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常。(4)電機運行狀態異常,即電氣及控制部分故障。(5)機械故障,如絲桿、軸承、軸聯器等部件。此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。
1. 系統參數發生變化或改動
系統參數主要包括機床進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控系統,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,由於機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。
2. 機械故障導致的加工精度異常
一台THM6350卧式加工中心,採用FANUC 0i-MA數控系統。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。 1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算。
2)在點動方式下,反復運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,雜訊更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。
3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3„=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);②表現出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);③機床機構實際未移動,表現出最標準的反向間隙;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等於1),恢復到機床的正常運動。
無論怎樣對反向間隙(參數1851)進行補償,其表現出的特徵是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大。
分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換後機床恢復正常。
3. 機床電氣參數未優化電機運行異常
一台數控立式銑床,配置FANUC 0-MJ數控系統。在加工過程中,發現X軸精度異常。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。
分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用FANUC系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈沖抑制功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢復正常。
4. 機床位置環異常或控制邏輯不妥
一台TH61140鏜銑床加工中心,數控系統為FANUC 18i,全閉環控制方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差最小在0.006mm左右,最大誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即「G90 G54 Y80 F100;M30;」,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為「-1046.605」,記錄下該值。然後在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句,待機床停止後,發現此時機床機械坐標數顯值為「-1046.992」,同第一次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題,但為什麼產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向的軸,當 Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。
對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能載入,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得以解決。