1. 萬向傳動裝置在汽車行駛過程中發出不同的響聲。試分析故障主要原因及處理方法
故障現象萬向傳動裝置在汽車行駛過程中發出不同的響聲。進一步分析如下;
1在汽車起步或突然改變車速時,傳動裝置發出『抗』的一聲;當汽車緩慢行駛時,傳動裝置發出『呱啦、呱啦』的響聲。說明是萬向節響
2汽車行駛中發出周期性的響聲,速度越快時響聲越大,嚴重時車身發生抖振,甚至握轉向盤的手有麻木感。說明是傳動軸彎曲引起的響聲
3汽車行駛中產生一種連續的『嗚嗚』的響聲,車速越快響聲越大。說明是中間支承響。
故障主要原因及處理方法萬向傳動裝置發出異響的根本原因是萬向傳動裝置的連接處磨損松曠,裝配不當,或傳動軸彎曲等原因造成動平衡破壞,當傳遞較大的轉矩和受到劇烈的沖擊時產生異響。
具體的原因如下
1萬向節套筒(內有滾針軸承)與萬向節叉孔磨損松曠,應予更換
2萬向節叉凸緣盤連接螺栓松動,應予緊固或更換
3傳動軸伸縮節花鍵因磨損和沖擊造成松曠,應予更換傳動軸彎曲,應予校正
4傳動軸上的平衡片失落或套管凹陷,應重新做動平衡
5伸縮節未按標記安裝,應按記號裝配
6中間支承固定螺栓松動,應予緊固或更換6中間支承固定位置不正確,應按正確位置固定
7中間支承滾動軸承潤滑不良,滾道表面有麻點、凹痕、退火變色等損傷,應予潤滑或更換
8中間支承橡膠圓環墊破損,應予更換。第一級主動錐齒輪軸承預緊度,可通過增減調整墊片1的厚度來調整。加墊片則變松,減墊片則變緊。中間軸軸承的預緊度則是通過改變調整墊片3和調整墊片4的總厚度來調整。加墊片則變松,減墊片則變緊。差速器殼軸承預緊度靠擰動調整螺母來調整。旋入調整螺母則變緊,旋出則變松。間隙調整齒輪齒條式轉向器的調整是調整轉向齒條與轉向齒輪的嚙合間隙,也稱為轉向齒條的預緊力。其預緊力的調整步驟是:先旋轉蓋上的調整螺塞,使彈簧座與導塊接觸,再將調整螺塞旋出30o~60o之後,檢查轉向齒輪的轉動力矩,如此重復操作,直至汽車轉向齒輪的轉動力距符合原廠規定,最後緊固鎖緊螺母。
2. 汽車傳動軸中間支撐軸承散架必然造成萬向傳動裝置異響嗎
汽車起步時雖無異響,但當加速時異響出現,,脫檔滑行時響聲明顯。
原因
滑動叉安裝錯位,造成傳動軸兩端的萬向節叉不再同一平面內。中間軸承磨損松曠,
3. 傳動軸為什麼異響
響的原因傳動軸異分析,傳動軸的故障有以下幾種情況:
(1)汽車起步時或行駛中變速換擋時傳動軸都有撞擊聲出現,尤其是在高速擋位上作低速行駛時響聲更加明顯。
(2)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車行駛時傳動軸有撞擊聲響。
(3)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車滑行時傳動軸有異響。
(4)汽車在整個行駛過程中聲響不斷。
下面舉例說明:
一輛加長汽車在高速運行時出現異響,如果車速達不到設計標准,並且高速行駛時伴隨著車身抖動現象。問及原因,該車以前就有此故障,在一家個體修理廠經反復檢查,認為是主減速器發出的異響,後將主減速器總成更換,故障沒有排除。
檢查結果及原因分析:
在路試中發現車速在60km/h以上時有「嗚、嗚」的異響,且不規則,當脫檔滑行時仍有響聲出現。汽車速度越高,異響越明顯,振動越劇烈。為了查明故障原因,將車輛後橋架起,掛高檔高速運轉,在車速50km/h左右仍出現明顯的異常響聲。低速運轉時沒有發現明顯的傳動軸彎曲現象。對傳動軸的連接方式進行檢查,發現第1、2節傳動軸兩端萬向節叉不在同一平面內。拆下中間支承發現軸承稍有松曠,傳動軸同軸度誤差在規定范圍內,伸縮節部分記號模糊
經檢查後,更換了一個中間支承軸承,保持第1、2節傳動軸兩端萬向節叉在同一平面內,主傳動軸兩端萬向節叉按原來在同一平面內的位置安裝。試車時發現,當車速在60km/h時異響有所減輕,車速在70km/h時仍有「嗚、嗚」的響聲,隨車速增加,振動仍然加劇。回廠後,將主傳動軸伸縮節調換180°安裝後試車,無異響和明顯振動,車速可提高到85km/h以上,證明故障已被排除;
經分析,該車故障出在萬向傳動裝置而不在主減速器。萬向傳動裝置採用不等速萬向節聯接,這種萬向節實現等速傳動必須滿足兩個條件。其一,萬向節I的從動叉與萬向節Ⅱ的主動叉以傳動軸Ⅲ相連,並且傳動軸兩端的萬向節叉在同一平面內;其二,輸入軸和輸出軸與傳動軸的夾角應相等即a1=a2。
對於第二個條件,一般由汽車結構決定。在非獨立懸架的後橋中,由於懸架的變形和中間支承連接孔的磨損,會使驅動橋輸入軸與中間軸及變速器輸出軸的相對角度和位置發生變化。對於第一個條件可通過正確的裝配工藝來保證。安裝時必須保證以上所述的兩個基本條件如果安裝時滿足不了上述兩個條件,傳動軸在運轉時就會因輸入軸與輸出軸不等速傳動,產生振動和異響,而該車第1、2節傳動軸的安裝不符合規定。另外,對主傳動軸來說,修理工往往只注意安裝時保持兩端萬向節叉處在同一平面,而在拆裝時忽視記號,或者拆卸時不打記號
這樣,雖然傳動軸兩端萬向節叉處在同一平面,但仍可能使萬向節叉同原來的平衡位置相差180°,從而破壞了原來的平衡,使傳動軸在運轉中由於離心力的作用產生振動和異響。綜上所述,該車傳動系異響、振動的主要原因是傳動軸安裝有誤。
4. 汽車傳動軸異響
你好;你的車既然有這么長時間沒有解決,我想你也經過不少廠家維修,既然一年多都沒有解決問題,一定是比較復雜,汽車傳動軸異響,如果不是傳動軸方面的問題,還應該考慮是否是,車架等方面的問題。
我給你提供點參考;希望你從以下方面分析,或者找一家比較專業的維修廠,幫你解決。
響的原因傳動軸異分析,傳動軸的故障有以下幾種情況:
(1)汽車起步時或行駛中變速換擋時傳動軸都有撞擊聲出現,尤其是在高速擋位上作低速行駛時響聲更加明顯。
(2)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車行駛時傳動軸有撞擊聲響。
(3)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車滑行時傳動軸有異響。
(4)汽車在整個行駛過程中聲響不斷。
下面舉例說明:
一輛加長汽車在高速運行時出現異響,如果車速達不到設計標准,並且高速行駛時伴隨著車身抖動現象。問及原因,該車以前就有此故障,在一家個體修理廠經反復檢查,認為是主減速器發出的異響,後將主減速器總成更換,故障沒有排除。
檢查結果及原因分析:
在路試中發現車速在60km/h以上時有「嗚、嗚」的異響,且不規則,當脫檔滑行時仍有響聲出現。汽車速度越高,異響越明顯,振動越劇烈。為了查明故障原因,將車輛後橋架起,掛高檔高速運轉,在車速50km/h左右仍出現明顯的異常響聲。低速運轉時沒有發現明顯的傳動軸彎曲現象。對傳動軸的連接方式進行檢查,發現第1、2節傳動軸兩端萬向節叉不在同一平面內。拆下中間支承發現軸承稍有松曠,傳動軸同軸度誤差在規定范圍內,伸縮節部分記號模糊
經檢查後,更換了一個中間支承軸承,保持第1、2節傳動軸兩端萬向節叉在同一平面內,主傳動軸兩端萬向節叉按原來在同一平面內的位置安裝。試車時發現,當車速在60km/h時異響有所減輕,車速在70km/h時仍有「嗚、嗚」的響聲,隨車速增加,振動仍然加劇。回廠後,將主傳動軸伸縮節調換180°安裝後試車,無異響和明顯振動,車速可提高到85km/h以上,證明故障已被排除;
經分析,該車故障出在萬向傳動裝置而不在主減速器。萬向傳動裝置採用不等速萬向節聯接,這種萬向節實現等速傳動必須滿足兩個條件。其一,萬向節I的從動叉與萬向節Ⅱ的主動叉以傳動軸Ⅲ相連,並且傳動軸兩端的萬向節叉在同一平面內;其二,輸入軸和輸出軸與傳動軸的夾角應相等即a1=a2。
對於第二個條件,一般由汽車結構決定。在非獨立懸架的後橋中,由於懸架的變形和中間支承連接孔的磨損,會使驅動橋輸入軸與中間軸及變速器輸出軸的相對角度和位置發生變化。對於第一個條件可通過正確的裝配工藝來保證。安裝時必須保證以上所述的兩個基本條件如果安裝時滿足不了上述兩個條件,傳動軸在運轉時就會因輸入軸與輸出軸不等速傳動,產生振動和異響,而該車第1、2節傳動軸的安裝不符合規定。另外,對主傳動軸來說,修理工往往只注意安裝時保持兩端萬向節叉處在同一平面,而在拆裝時忽視記號,或者拆卸時不打記號
這樣,雖然傳動軸兩端萬向節叉處在同一平面,但仍可能使萬向節叉同原來的平衡位置相差180°,從而破壞了原來的平衡,使傳動軸在運轉中由於離心力的作用產生振動和異響。綜上所述,該車傳動系異響、振動的主要原因是傳動軸安裝有誤。
5. 汽車傳動軸有異響需要維修嗎
你好;你的車既然有這么長時間沒有解決,我想你也經過不少廠家維修,既然一年多都沒有解決問題,一定是比較復雜,汽車傳動軸異響,如果不是傳動軸方面的問題,還應該考慮是否是,車架等方面的問題。 我給你提供點參考;希望你從以下方面分析,或者找一家比較專業的維修廠,幫你解決。響的原因傳動軸異分析,傳動軸的故障有以下幾種情況:
(1)汽車起步時或行駛中變速換擋時傳動軸都有撞擊聲出現,尤其是在高速擋位上作低速行駛時響聲更加明顯。
(2)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車行駛時傳動軸有撞擊聲響。
(3)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車滑行時傳動軸有異響。
(4)汽車在整個行駛過程中聲響不斷。
下面舉例說明:
一輛加長汽車在高速運行時出現異響,如果車速達不到設計標准,並且高速行駛時伴隨著車身抖動現象。問及原因,該車以前就有此故障,在一家個體修理廠經反復檢查,認為是主減速器發出的異響,後將主減速器總成更換,故障沒有排除。
檢查結果及原因分析:
在路試中發現車速在60km/h以上時有「嗚、嗚」的異響,且不規則,當脫檔滑行時仍有響聲出現。汽車速度越高,異響越明顯,振動越劇烈。為了查明故障原因,將車輛後橋架起,掛高檔高速運轉,在車速50km/h左右仍出現明顯的異常響聲。低速運轉時沒有發現明顯的傳動軸彎曲現象。對傳動軸的連接方式進行檢查,發現第1、2節傳動軸兩端萬向節叉不在同一平面內。拆下中間支承發現軸承稍有松曠,傳動軸同軸度誤差在規定范圍內,伸縮節部分記號模糊
經檢查後,更換了一個中間支承軸承,保持第1、2節傳動軸兩端萬向節叉在同一平面內,主傳動軸兩端萬向節叉按原來在同一平面內的位置安裝。試車時發現,當車速在60km/h時異響有所減輕,車速在70km/h時仍有「嗚、嗚」的響聲,隨車速增加,振動仍然加劇。回廠後,將主傳動軸伸縮節調換180°安裝後試車,無異響和明顯振動,車速可提高到85km/h以上,證明故障已被排除;
經分析,該車故障出在萬向傳動裝置而不在主減速器。萬向傳動裝置採用不等速萬向節聯接,這種萬向節實現等速傳動必須滿足兩個條件。其一,萬向節I的從動叉與萬向節Ⅱ的主動叉以傳動軸Ⅲ相連,並且傳動軸兩端的萬向節叉在同一平面內;其二,輸入軸和輸出軸與傳動軸的夾角應相等即a1=a2。
對於第二個條件,一般由汽車結構決定。在非獨立懸架的後橋中,由於懸架的變形和中間支承連接孔的磨損,會使驅動橋輸入軸與中間軸及變速器輸出軸的相對角度和位置發生變化。對於第一個條件可通過正確的裝配工藝來保證。安裝時必須保證以上所述的兩個基本條件如果安裝時滿足不了上述兩個條件,傳動軸在運轉時就會因輸入軸與輸出軸不等速傳動,產生振動和異響,而該車第1、2節傳動軸的安裝不符合規定。另外,對主傳動軸來說,修理工往往只注意安裝時保持兩端萬向節叉處在同一平面,而在拆裝時忽視記號,或者拆卸時不打記號
這樣,雖然傳動軸兩端萬向節叉處在同一平面,但仍可能使萬向節叉同原來的平衡位置相差180°,從而破壞了原來的平衡,使傳動軸在運轉中由於離心力的作用產生振動和異響。綜上所述,該車傳動系異響、振動的主要原因是傳動軸安裝有誤。
6. 萬向傳動裝置異響會發生在汽車不同運行狀態下嗎
萬向傳動裝置異響,說明它有問題,比如萬向節磨損松曠、缺油干磨、連接版螺栓松動、花鍵權松曠等。這些問題無論在哪種運行狀態下都是存在的,只不過是在低速運行、起步、倒車、剎車、停車時聲音比較明顯些。
你可以請專業維修人員幫你傾聽並判斷解決。
7. 傳動軸異響
響的原因傳動軸異分析,傳動軸的故障有以下幾種情況: (1)汽車起步時或行駛中變速換擋時傳動軸都有撞擊聲出現,尤其是在高速擋位上作低速行駛時響聲更加明顯。 (2)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車行駛時傳動軸有撞擊聲響。 (3)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車滑行時傳動軸有異響。 (4)汽車在整個行駛過程中聲響不斷。下面舉例說明:一輛加長汽車在高速運行時出現異響,如果車速達不到設計標准,並且高速行駛時伴隨著車身抖動現象。問及原因,該車以前就有此故障,在一家個體修理廠經反復檢查,認為是主減速器發出的異響,後將主減速器總成更換,故障沒有排除。檢查結果及原因分析:在路試中發現車速在60km/h以上時有「嗚、嗚」的異響,且不規則,當脫檔滑行時仍有響聲出現。汽車速度越高,異響越明顯,振動越劇烈。為了查明故障原因,將車輛後橋架起,掛高檔高速運轉,在車速50km/h左右仍出現明顯的異常響聲。低速運轉時沒有發現明顯的傳動軸彎曲現象。對傳動軸的連接方式進行檢查,發現第1、2節傳動軸兩端萬向節叉不在同一平面內。拆下中間支承發現軸承稍有松曠,傳動軸同軸度誤差在規定范圍內,伸縮節部分記號模糊經檢查後,更換了一個中間支承軸承,保持第1、2節傳動軸兩端萬向節叉在同一平面內,主傳動軸兩端萬向節叉按原來在同一平面內的位置安裝。試車時發現,當車速在60km/h時異響有所減輕,車速在70km/h時仍有「嗚、嗚」的響聲,隨車速增加,振動仍然加劇。回廠後,將主傳動軸伸縮節調換180°安裝後試車,無異響和明顯振動,車速可提高到85km/h以上,證明故障已被排除; 經分析,該車故障出在萬向傳動裝置而不在主減速器。萬向傳動裝置採用不等速萬向節聯接,這種萬向節實現等速傳動必須滿足兩個條件。其一,萬向節I的從動叉與萬向節Ⅱ的主動叉以傳動軸Ⅲ相連,並且傳動軸兩端的萬向節叉在同一平面內;其二,輸入軸和輸出軸與傳動軸的夾角應相等即a1=a2。對於第二個條件,一般由汽車結構決定。在非獨立懸架的後橋中,由於懸架的變形和中間支承連接孔的磨損,會使驅動橋輸入軸與中間軸及變速器輸出軸的相對角度和位置發生變化。對於第一個條件可通過正確的裝配工藝來保證。安裝時必須保證以上所述的兩個基本條件如果安裝時滿足不了上述兩個條件,傳動軸在運轉時就會因輸入軸與輸出軸不等速傳動,產生振動和異響,而該車第1、2節傳動軸的安裝不符合規定。另外,對主傳動軸來說,修理工往往只注意安裝時保持兩端萬向節叉處在同一平面,而在拆裝時忽視記號,或者拆卸時不打記號這樣,雖然傳動軸兩端萬向節叉處在同一平面,但仍可能使萬向節叉同原來的平衡位置相差180°,從而破壞了原來的平衡,使傳動軸在運轉中由於離心力的作用產生振動和異響。綜上所述,該車傳動系異響、振動的主要原因是傳動軸安裝有誤。
8. 傳動軸異響是什麼原因
汽車傳動軸異響,如果不是傳動軸方面的問題,還應該考慮是否是,車架等方面的問題。
我給你提供點參考;希望你從以下方面分析,或者找一家比較專業的維修廠,幫你解決。
響的原因傳動軸異分析,傳動軸的故障有以下幾種情況:
(1)汽車起步時或行駛中變速換擋時傳動軸都有撞擊聲出現,尤其是在高速擋位上作低速行駛時響聲更加明顯。
(2)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車行駛時傳動軸有撞擊聲響。
(3)汽車起步時傳動軸無異響,而汽車滑行時傳動軸有異響。
(4)汽車在整個行駛過程中聲響不斷。
下面舉例說明:
一輛加長汽車在高速運行時出現異響,如果車速達不到設計標准,並且高速行駛時伴隨著車身抖動現象。問及原因,該車以前就有此故障,在一家個體修理廠經反復檢查,認為是主減速器發出的異響,後將主減速器總成更換,故障沒有排除。
檢查結果及原因分析:
在路試中發現車速在60km/h以上時有「嗚、嗚」的異響,且不規則,當脫檔滑行時仍有響聲出現。汽車速度越高,異響越明顯,振動越劇烈。為了查明故障原因,將車輛後橋架起,掛高檔高速運轉,在車速50km/h左右仍出現明顯的異常響聲。低速運轉時沒有發現明顯的傳動軸彎曲現象。對傳動軸的連接方式進行檢查,發現第1、2節傳動軸兩端萬向節叉不在同一平面內。拆下中間支承發現軸承稍有松曠,傳動軸同軸度誤差在規定范圍內,伸縮節部分記號模糊
經檢查後,更換了一個中間支承軸承,保持第1、2節傳動軸兩端萬向節叉在同一平面內,主傳動軸兩端萬向節叉按原來在同一平面內的位置安裝。試車時發現,當車速在60km/h時異響有所減輕,車速在70km/h時仍有「嗚、嗚」的響聲,隨車速增加,振動仍然加劇。回廠後,將主傳動軸伸縮節調換180°安裝後試車,無異響和明顯振動,車速可提高到85km/h以上,證明故障已被排除;
經分析,該車故障出在萬向傳動裝置而不在主減速器。萬向傳動裝置採用不等速萬向節聯接,這種萬向節實現等速傳動必須滿足兩個條件。其一,萬向節I的從動叉與萬向節Ⅱ的主動叉以傳動軸Ⅲ相連,並且傳動軸兩端的萬向節叉在同一平面內;其二,輸入軸和輸出軸與傳動軸的夾角應相等即a1=a2。
對於第二個條件,一般由汽車結構決定。在非獨立懸架的後橋中,由於懸架的變形和中間支承連接孔的磨損,會使驅動橋輸入軸與中間軸及變速器輸出軸的相對角度和位置發生變化。對於第一個條件可通過正確的裝配工藝來保證。安裝時必須保證以上所述的兩個基本條件如果安裝時滿足不了上述兩個條件,傳動軸在運轉時就會因輸入軸與輸出軸不等速傳動,產生振動和異響,而該車第1、2節傳動軸的安裝不符合規定。另外,對主傳動軸來說,修理工往往只注意安裝時保持兩端萬向節叉處在同一平面,而在拆裝時忽視記號,或者拆卸時不打記號
這樣,雖然傳動軸兩端萬向節叉處在同一平面,但仍可能使萬向節叉同原來的平衡位置相差180°,從而破壞了原來的平衡,使傳動軸在運轉中由於離心力的作用產生振動和異響。綜上所述,該車傳動系異響、振動的主要原因是傳動軸安裝有誤。