『壹』 广州数控车床出现急停报警
急停报警一般分ESP报警、X或Z轴准备未绪,还有一个就是超程。出现报警时,你只要关了机床在开就可以了,在不行找人修
『贰』 数控车床的总是出现驱动器报警应怎么解决
数控车床x轴伺服驱动器报警号Err9时需要检查编码器的连接电线并重新接好即可解除此警报。因为DA98A Err9是编码器报警,说明是编码器电线出现了故障。
驱动器报警一般需要关电重新起动,关电后一定要等到驱动器上指示灯全部灭掉后,才算关断了。
如果机床没有超程解除开关,直接用手动方式反向退回再按系统面板上的复位键即可。
编码器可以将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
(2)广州数控机床0456故障怎么解决扩展阅读:
在伺服驱动器速度闭环中,电机转子实时速度测量精度对于改善速度环的转速控制动静态特性至关重要。为寻求测量精度与系统成本的平衡,一般采用增量式光电编码器作为测速传感器,与其对应的常用测速方法为M/T测速法。
M/T测速法虽然具有一定的测量精度和较宽的测量范围,但这种方法有其固有的缺陷,主要包括:
1、测速周期内必须检测到至少一个完整的码盘脉冲,限制了最低可测转速;
2、用于测速的2个控制系统定时器开关难以严格保持同步,在速度变化较大的测量场合中无法保证测速精度。因此应用该测速法的传统速度环设计方案难以提高伺服驱动器速度跟随与控制性能 。
『叁』 广州数控X轴驱动器报警怎么解决啊
解决办法就是关机一分钟,重新开机选择手动退回,正向报警回负向,否则反之!
『肆』 广数第一主轴驱动器报警0456怎么解决
摘要 一般数控车床出现驱动器报警多是广州数控,这个5出现的状况和丝杠传动的负载有关系,有时候x,z轴快速移动过快会导致这样,还有电压不稳定等等,简单的操作办法关机再开机就可以了!
『伍』 数控车床主轴常见故障怎么维修处理
一、不带变频的主轴不转
1)机械传动故障引起
处理方法:检查数控车床皮带传动有无断裂或机床是不是挂了空档。
2)供给主轴的三相电源缺相或反相
处理方法:检查电源,调换任两条电源线。
3)电路连接错误
处理方法:参阅电路连接手册,确保连线正确。
4)系统无相应的主轴控制信号输出
处理方法:用万用表量系统信号输出端,若无主轴控制信号输出,需更换相关IC元件或送厂维修。
5)系统有相应的主轴信号输出,但电源供给线路及控制信号输出线路存在断路或是元器件损坏
处理方法:用万用表检查系统与主轴电机之间的电源供给回路,信号控制回路是不是存在断路;各连线的触点是不是接触不良;交流接触器,直流继电器是不是损坏;检查热继电器是不是过流;检查保险是不是烧毁等。
二、带变频器的主轴不转
1)机械传动引起
处理方法:检查皮带传动有无断裂或机床是不是了空挡。
2)供给主轴的三相电源缺相
处理方法:检查电源,调换两条电源线。
3)控系统的变频器控制参数未打开
处理方法:查阅参数说明书,了解变频参数并更改。
4)系统与变频器的线路连接错误
处理方法:查阅系统与变频器的连线说明书确保连线正确。
5)模拟电压输出不正常
处理方法:用表检查系统的模拟电压是不是正常,检查模拟电压信号线连接是不是正确或接触不良,变频接收的模拟电压是不是匹配。
6)强电控制部分断路或元器件损坏
处理方法:检查主轴供电这一线路各触点连接是不是可靠,线路有没有断路,直流继电器是不是损坏,保险管是不是烧坏。
7)变频器参数未调好
处理方法:变频器内含有控制方式选择,分为变频器面板控制主轴方式,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式,则无法用系统控制主轴,修改这一参数;查相关参数设置是不是合理。
三、带电磁耦合的主轴不转
1)电磁离合器线圈没有电压供给,使传动齿轮无法闭合,导致主轴不能转动;线圈短路,断路同样可能导致主轴不能正常工作。
处理方法:检查离合器线圈供电是不是正常;保险管是不是损坏;检查离合器线圈是不是损坏,更换符合规格的元器件。
四、带抱闸线圈的主轴不转
1)主轴的频繁起停,使制动也频繁起停,导致控制制动的交流接触器损坏,使制动线圈一直通电抱死主轴电机使主轴无法转动。
处理方法:更换控制抱闸的交流接触器。
五、变频器控制的主轴转速不受控
1)所用主板无变频功能
处理方法:更换带变频功能的主板。
2)系统模拟电压无输出或是与变频器连接存在断路
处理方法:先检查系统有无模拟电压输出,若无,则为系统故障,若有,则检查线路是不是存在断路。
3)系统与变频器连线错误
处理方法:查阅连接说明书,检查连线。
4)系统参数或变频器参数未设置好
处理方法:打开系统变频参数,调整变频器参数。
5)由于系统软件引起的轴转速显示不正确
处理方法:当变频器从S500变到S800,但显示还是S500,需要在编程时使用G04延时,有待系统软件改善。
六、不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控
1)系统无S01-S02的控制信号输出
处理方法:检查系统有无换档控制输出,无为系统故障,更换IC或送厂维修。
2)连接线故障
处理方法:系统有换档控制信号输出,检查各连线是不是存在断路或接触不良,检查直流电器或交流接触器是不是损坏。
3)主轴电机损坏或短路
处理方法:检查主轴电机。
4)机床未挂档
处理方法:挂好档。
七、主轴无制动
1)制动电路异常或强电路元件损坏
处理方法:检查桥堆,熔断器,交流接触器是不是损坏;检查强电回路是不是断路。
2)制动时间不够长
处理方法:调系统或变频器的制动时间参数。
3)系统无制动信号输出
处理方法:更换内部元件或送厂维修。
4)变频器控制参数未调好
处理方法:查变频器使用说明书,正确设置变频器参数。
八、主轴启动后立即停止
1)系统输出脉冲时间不够
处理方法:调系统的M代码输出时间。
2)变频器处于点动状态
处理方法:参阅变频器的说明书,调好参数。
3)主轴线路的控制元件损坏
处理方法:检查电路上各接触点接触是不是良好,检查直流继电器,交流继电器是不是损坏,造成触头不自锁。
4)主轴电机短路造成热继电器保护
处理方法:查找短路原因,使热继电器复位。
5)主轴控制回路没带自锁电路,而把参数设置为脉冲信号输出,使主轴不能正常运转
处理方法:把系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。
九、主轴转动不能停止
1)交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制。
处理方法:更换交流接触器或直流继电器。
十、系统一上电,主轴立即转动
1)系统内部IC2803击穿
处理方法:更换IC2803或主板。
『陆』 你好,数控车床驱动器报警的怎么解决的
驱动器报警一般需要关电重新起动。
关电后一定要等到驱动器上指示灯全部灭掉后,才算关断了。
『柒』 数控机床系统振荡故障怎么进行消除
机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。产生振荡的原因有很多,陈了机械方面存在不可消除的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统的有关参数的影响也是重要的一方面。伺服系统有交流和直流之分,本文主要讨论直流伺服系统因参数影响引起的振荡。大部分数控机床采用的是全闭环方式。
引起伺服系统振动的原因大致有四种情况:1、位置环不良又引起输出电压不稳;2、速度环不良引起的振动;3、伺服系统可调定位器太大引起电压输出失真;4、传动机械装如丝杠间隙太大。这些控制环的输出参数失真或机械传动装置间隙太大都是引起振动的主要因素。它们都可以通过伺服控制系统进行参数优化。
数控机床系统应该如何进行消除振荡?
1、闭环伺服系统造成的振荡:有些数控伺服系统采用的是半闭环装置,而全闭环伺服系统必须是在其局部半闭环系统不发生振荡的前提下进行参数调整,所以两者大同小异,本文只讨论全闭环情况下的参数优化方法。
2、降低位置环增益:在伺服系统中有参考的标准值,例如FANUC0-C系列为3000,西门子3系统为1666,出现振荡可适当降低增益,但不能降太多,因为要保证系统的稳态误差。
3、降低负载惯量比:负载惯量比一般设置在发生振动时所示参数的70%左右,如不能消除故障,不宜继续降低该参数值。
4、加入比例微积分器(PID):比例微积分器是一个多功能控制器,它不仅能有效地对电流电压信号进行比例增益,同时可调节输出信号滞后成超前的问题,振荡故障有时因输出电流电压发生滞后成超前情况而产生,这时可通过PID来调节输出电流电压相位。
5、采用高频抑制功能:以上讨论的是有关低频振荡时参数优化方法,而有时数控系统会因机械上某些振荡原因产生反馈信号中含有高频谐波,这使输出转矩里不恒定,从而产生振动。对于这种高频振荡情况,可在速度环上加入一阶低通滤波环节,即为转矩滤波器。
速度指令与速度反馈信号经速度控制器转化为转矩信号,转矩信号通过一阶滤波环节将高频成分截止,从而得到有效的转矩控制信号。通过调节参数可将机械产生的100Hz以上的频率截止,从而达到消除高频振荡的效果。综上所述,利用双位反馈可使系统在全闭环和半闭环两种方式下进行,从而大大提高了系统的调节范围,也增加了系统的调节参数。从时间常数上可知,该系统可在停止状态下进行全闭环误差调整,在过渡状态下可进行半闭环调整。现以FANUC0-C为例,将具体参数调整过程进行简单介绍。首先设参数P8411#(DPFB)为1,即为选择双位置反馈功能;P8499为位置反馈的zui大振幅,一般设置为0;P8478(分子)和P8479(分母)为中位转换环节的常数设置,可根据要求设置;P8480为一阶延时环节的参数设置代号,其设置范围为:10~300mS,一般设定为100mS左右;P8481为零点幅度,一般情况下为0,但因振荡可适当调高一点。双位反馈功能是一种比较灵活的误差修正方式,在系统调试过程中有很好的参数优化和保证系统稳定性的功能。
数控系统的振荡现象已成为数控全闭环系统的共同性问题。系统振荡时会造成机床产生爬行与振动故障,尤其在卧式带立柱的轴和旋转数控工作台轴其系统出现振荡的频率较高。该问题已成为影响数控设备正常使用的重要因素之一。
『捌』 数控机床NC系统故障一般怎么处理
数控机床NC系统故障:
1、硬件故障
有时由于NC系统出现硬件的损坏,使机床停机。对于这类故障的诊断,首先必须了解该数控系统的工作原理及各线路板的功能,然后根据故障现象进行分析,在有条件的情况下利用交换法准确定位故障点。
例一、一台采用德国西门子SINUMERIKSYSTEM3的数控机床,其PLC采用S5─130W/B,一次发生故障,通过NC系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R参数的数值。通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,我们认为PLC的主板有问题,与另一台机床的主板对换后,进一步确定为PLC主板的问题。经专业厂家维修,故障被排除。
例二、另一台机床也是采用SINUMERIKSYSTEM3数控系统,其加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。经确认为NC系统存储器板出现问题,维修后,故障消除。
例三、一台采用德国HEIDENHAIN公司TNC155的数控铣床,一次发生故障,工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。经检查发现NC系统主板弯曲变形,经校直固定后,系统恢复正常,再也没有出现类似故障。
2、软故障
数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。
例一、一台采用日本发那科公司FANUC-OT系统的数控车床,每次开机都发生死机现象,任何正常操作都不起作用。后采取强制复位的方法,将系统内存全部清除后,系统恢复正常,重新输入机床参数后,机床正常使用。这个故障就是由于机床参数混乱造成的。
例二、一台专用数控铣床,NC系统采用西门子的SINUMERIKSYSTEM3,在批量加工中NC系统显示2号报警“LIMITSWITCH”,这种故障是因为Y轴行程超出软件设定的极限值,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT上显示的Y轴坐标确定达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的,适当调整软件限位设置后,故障被排除。这个故障就是软件限位设置不当造成的。
例三、一台采用西门子SINUMERIK810的数控机床,一次出现问题,每次开机系统都进入AUTOMATIC状态,不能进行任何操作,系统出现死机状态。经强制启动后,系统恢复正常工作。这个故障就是因操作人员操作失误或其它原因使NC系统处于死循环状态。
3、因其它原因引起的NC系统故障有时因供电电源出现问题或缓冲电池失效也会引起系统故障。
例一、一台采用德国西门子SINUMERIKSYSTEM3的数控机床,一次出现故障,NC系统加上电后,CRT不显示,检查发现NC系统上“COUPLINGMODULE”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对PLC进行热启动后,系统正常工作。但过几天后,这个故障又出现了,经对发光二极管闪动频率的分析,确定为电池故障,更换电池后,故障消除。
例二、一台采用西门子SINUMERIK810的数控机床,有时在自动加工过程中,系统突然掉电,测量其24V直流供电电源,发现只有22V左右,电网电压向下波动时,引起这个电压降低,导致NC系统采取保护措施,自动断电。经确认为整流变压器匝间短路,造成容量不够。更换新的整流变压器后,故障排除。
例三、另一台也是采用西门子SINUMIK810的数控机床,出现这样的故障,当系统加上电源后,系统开始自检,当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。经分析和检查,发现X轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通电释放。抱闸线圈采用24V电源供电,由于线圈对地短路,致使24V电压瞬间下降,NC系统采取保护措施自动断电。
『玖』 数控车床驱动器报警怎么解决
数控车床的总是出现驱动器报警估计是电气设备接触不良引起的,可以把电器柜里的所有开关都重启下试试看。
一般驱动器报警要不就是电源故障,比如缺相,过压,或者欠压,要不就是驱动器本身故障。也就是驱动器坏了,要不就是驱动器连接电机的线,短路,断路。插头进水一类,要不就是电机故障。