导航:首页 > 防爆轮胎 > 发生设备防爆膜破裂事故应

发生设备防爆膜破裂事故应

发布时间:2023-12-29 05:09:59

㈠ 安装SF6泄漏监控报警系统的依据是什么

SF6气体质量比空气重,在没有与空气充分混合的情况下,SF6气体有沉积于低处的倾向,如电缆沟、室内底层、容器的底部等。在这些可能有大量的SF6气体沉积的地方,容易缺氧,存在着使人窒息的危险。因此,大多数国家规定,运行维护的工作场所SF6气体的最大允许浓度为1000UL/L。

韦弗斯检测SF6泄漏监控报警系统同样是根据《SF6安全法规摘录》要求:

第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内低部。

第192条在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度80%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。

第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15MIN,并用检漏仪测量SF6气体含量,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

第198条 工作人员进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。

第199条SF6配电装置室低位区安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪。这些仪器应定期试验,保证完好。

第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆破膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

㈡ 如何进行石油化工火灾扑救工作

石油起火属于B类火灾
B类火灾:指液体火灾或可溶化固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾
目前灭火器种类中的干粉灭火器(亦称ABC灭火器)及泡沫灭火器都可以扑灭此类火灾

㈢ 煤气箱体防爆膜破或破裂后怎样发现和处理

箱体防爆膜破裂判断方法:
①适当关些风口视孔盖,以减少在管道中的燃烧来专降低温度(严禁全属关倒流)
②检查煤气切断阀是否关严,检查冷却设备是否漏水,将水倒在阀体上,如发现漏水就是出问题了应立即采取应对措施。

箱体防爆膜爆裂后应当:
①发现箱体防爆膜破裂应立即通过安全通道撤离现场,防止发生煤气中毒事故。
②通知中控操作人员切箱体,通知工长、作业长。
③箱体赶煤气,清除煤气,煤防人员检验合格后,组织维检人员更换破损防爆膜。

备注(箱体防爆膜破裂后危害较大,应做好防范):
①加强箱体设施安全检查、维修管理,确保箱体设施处于有效控制状态。

②所有检修作业必须制定安全预案,严格执行安全确定制度。

③加强箱体煤气防护知识和防护器具使用教育,确保科学、正确、及时施

救,严禁盲目救助造成事故扩大。

㈣ SF6电气设备发生故障时应当怎样处理

SF6电气设备发生故障,是指电气设备绝缘介质严重下降时内部出现接地、短路、防 爆膜版破裂或设备本体密权封出现问题使SF6气体严重泄漏的事故。当SF6电气设备发生紧急 事故时,泄漏报警装置发出光、声、音响信号,进行处理时安全方面应注意以下几点。(1) 为防止气体蔓延,将系统所有通风机全部开启,进行强力排换,值班员做好组织 准备,穿好安全防护服并戴隔离式防毒面具、手套与护目眼镜,才能进入事故设备装置进 行检查。(2) 设备防爆膜破裂,说明内部出现了严重的绝缘问题,电弧使设备部件损坏,引起 内部压力超过标准,必须停电进行处理,查明事故原因,保障工作人身安全下进行处理。(3) 认真消除故障所造成设备外部污染,应使用SF6的溶剂汽油或丙酮将其擦洗干 净,进行这项工作应该按现场运行规程的规定做好安全防护。

㈤ 发电厂及变电所的电气设备

1、电力生产的主设备,包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电版缆、电抗器、避雷器、高权压熔断器、电流互感器和电压互感器等。主要用于生产、输送和分配电能的高电压、大电流。2、辅助设备,包括测量仪表、控制开关、信号器具、继电保护装置、自动远动装置、操作电源控制电缆及熔断器等。主要用于对主设备进行检测、控制、保护和调整。我知道的就这些了。

㈥ 高空煤气管道防砸防撞安全措施

预防煤气爆炸,应根据发生爆炸的条件,采取消除发生爆炸存在条件的技回术措施,防止爆答炸.该厂针对产生这次煤气爆炸的原因,认真进行了分析讨论,提出了以下几项预防措施.
(1)停用的煤气管道一定要用蒸汽吹净管道内的剩余煤气.操作人员万万不能麻痹大意而疏忽这一步骤,必须严肃认真执行煤气操作规程.
(2)在加热炉煤气烧嘴前的总煤气管道上,必须设置切断水封,以在煤气停用后,切断火源与煤气管道的连通,防止煤气管道因吹扫不净或其他使用中的煤气管道因阀门渗漏而可能发生煤气延烧而造成的爆炸事故.
(3)煤气管道上的设备要定期进行检查.煤气管道系统内的设备(主要指闸阀、蝶阀、切断水封、排水器等)实行经常性维护和定期检修制度,以保证阀门无渗漏和使用系统内的一切设备处于完好状态.
(4)采取安全保护措施.在煤气设备及煤气管道的特定位置上,设置必要的安全阀(防爆膜),达到安全保护的目的.防爆膜的功能是当爆炸发生时,防爆膜首先破裂,将爆炸压力释放掉,以保护煤气管道或设备免受爆炸冲击而损坏.

㈦ 运行中的GIS六氟化硫气体泄漏紧急事故处理

在电力系统配电装置中,全封闭式SF6组合绝缘电器因其能量空间密度大、安全可靠性高、绝缘性能优越及其便于实现室内配电等优点得到了广泛应用。而在电力设备的运行过程中,完善的继电保护装置和设备的状态状态检测是必不可少的。此处将结合2009年山东潍坊奎文220KV变电站的春检经历对全封闭式SF6组合绝缘电器运行的一些故障状态和处理方法进行叙述。

奎文变电站结构及其设备简介:室内配电,220KV高压室(楼上):平顶山高压开关厂GIS,110KV高压室设备(楼下中间):西安高压电器研究所有限责任公司产品,10KV高压室(楼下南侧):五洲ABB产品,1主变及通风室(楼下北侧)。

2009春检内容概述:110KV GIS内部气体压力下降,设备低压报警,说明气体年泄露率不达标;110KV GIS,220KV GIS气室微水超标;1主变本体渗油。检修报告有潍坊市供电公司修验场给出。检修任务由潍坊送变电工程公司(未出工程项目保修期,属消缺范畴),厂家和潍坊电业局修验场共同承担。

(一)全封闭式SF6组合绝缘电器内部气室气体压力下降故障分析与预防措施

1、问题:该问题全部出现在由西高所生产的全封闭式SF6组合绝缘电器上,包括多处出线间隔,PT间隔。主要集中在设备上的进线气室和隔离开关气室。

2、故障检测手段:奎文站设备的气体密度标准为断路器气室0.52MPa,其他无断弧功能的气室0.42MPa。当气室气体压力下降时,一方面设备上的气体压力表会出现不合理的下降,即超过国标的气体年泄露率(检测可信度低,主要在于量测误差大,且受到环境温度变化的影响较大)。另一方面,设备可以通过继电保护装置(气体密度继电器)发出遥测和遥信等保护信号,通过后台机可及时监测气体密度。当仪表等机械强度较弱的设备部件损坏导致大量SF6气体泄露时,装设在高压室内的气体报警装置将动作发出报警信号。

3、GIS气体压力不正常可能带来的后果:

(1)SF6气体作为一种高电气绝缘强度的绝缘介质,是设备绝缘的主要组成部分,当气体压力下降时,设备的绝缘强度将随之下降。造成GIS承受过电压的能力下降。当气体压力下降超过一定的阈值后,GIS甚至不能保障工频电压的绝缘强度(由于自动保护装置的作用,除非极端情况,否则不会出现此情况),设备的内部导体将会对设备外壳放电造成接地短路故障。若继电保护装置没有动作及时切除故障部分,则故障可能会发展成为相间故障,造成系统内部震荡和巨大的电动力毁坏电气设备。

(2)SF6气体不仅是设备绝缘的重要组成部分,而且是GIS断路器气室的主要灭弧介质。当断路器气室气体压力下降时,其灭弧能力随之下降、如果断路器气室的气体压力下降超过一定的阈值,气体的灭弧能力严重下降。继电保护装置此时将会闭锁断路器分合功能,造成开关电路能力消失。如果保护装置未闭锁断路器分合功能而此时又发生分合断路器的操作,由于不能在有效的时间和空间里切断电弧,若电弧接触设备外壳,将会造成相应的电气设备故障。

4、相关理论分析:(1)关于SF6气体高气压的分析:,由帕邢定律曲线可知,采用高气压的情况下,气体的密度增大,电子的平均自由程缩短,相邻两次碰撞之间,电子积聚起足够能量的概率减小,即增大了电离的难度使得放电电压升高。(2)采用SF6作为绝缘介质的原因分析:SF6具有很强的电负性,容易吸附活动性较强的电子形成稳定的负性分子,削弱气体的电力过程,提高放电电压;化学性质稳定,具有很高的电气绝缘强度;SF6气体拥有优良的灭弧性能,其灭弧能力是空气的100倍。

5、处理的基本方法:由于采用的策略仍然是预防性的检修。所以方法也比较传统,就是将GIS外壳的漏点找出来,然后将漏点修复即可。在检修过程中,采用传统的包扎法对组合电器漏气气室进行漏点的区域确定,确定区域后用SF6检漏仪探头对出现漏气的区域进行扫描,找出漏点(在基本确认漏点位置的大体情况下,可采用涂抹肥皂泡的方法进一步确认)。漏点主要分布在气室的连接处,用绿色胶带标示(两相通气室的连接处)比较容易发生泄漏。这点从物理上也比较融容易理解,此处金属贴合面出在安装时采用密封圈和密封胶密封,如果密封圈质量不好或密封胶没有涂匀,在或者紧固螺丝所上力矩不均匀,都可能引发漏点的产生和发展。而另一个比较容易发现漏点的地方在于仪表的接口,自封阀的管体连接处。这是由机械结构造成的。另外,在检修过程中,发现在一个气室的电缆终端存在漏点,而又一个气室得筒壁上发现了漏点。发现漏点漏后,对于接口处的漏点往往采用重新紧固,换密封圈等措施即可消除漏点;电缆终端处漏点由于是110KV高压电缆,故要求厂家重新制作电缆终端;对于筒壁上的漏点则找专门的厂家对漏点进行了焊接修复(焊接由专人完成,防止GIS筒壁内侧因高温产生理性变化,造成筒内分解出杂质,严重损坏气室内部绝缘环境)。

6对GIS 漏气故障监测方法及其防止此类故障发生措施的认识和见解。

采用气体密度继电器,将气体密度信号传送到继电保护设备可以视作是一种监测方法。但是这种监测方法有一定的局限性,这主要是因为气体的密度和活动性受温度或震动的影响。特别是断路器气室,动作机构在分合脱扣的瞬间会引发断路器很大的震动;而温度不同时,气体的活动性和膨胀系数也不同。有人指出气体密度继电器的安装位置对测量精确度有一定的影响。我认为,对于气体泄漏的监测,应当着重从以下方面着种种考虑:

(1)考虑外界震动或分合对于测量误差的影响及其纠正这种干扰的方法。最基本的如采用多台断路器下,未动作断路器的相关参量比较。

(2)考虑温度不同时,气体密度和压力的变化,考虑断路器内部气体的在不同位置的温度分布;季节和天气变化时,考虑气体密度分布。

(3)综合其他的信号对漏气进行判断:比如导体通过的电流大小(电阻发热)作为考虑因素;内部发生局部放电情况下,局部放电信号和气体密度信号的综合。当然,这些依赖于信号的处理及其智能化的分析过程。

(4)检测和监测并举的方法:现在已经存在激光摄像式SF6气体泄露检测仪,据说存在很高的灵敏性。从经济性角度,可以作为在线监测的补充。另外,气室的薄弱点也有一定的特点,这就为这种检测手段提供了快速处理的方法。

(5)最为重要的我认为应当是气体快速泄漏可能导致严重故障的情况的诊断,这种诊断必须快速,精确。例如:气体发生快速泄露,导体已经发生放电(温度的变化),而设备又不装备高灵敏性快速动作保护(比如纵连差动保护)的情况。

关于此类故障的预防,我认为集中在以下2个方面:

(1)提高电力系统设备的加工精度,改善GIS设备所采用的材料。如采用超低温度进行电气组装。

(2)提高电气建设和运行人员的作业水准,严格按照完善的规程作业。

(二)全封闭式SF6组合绝缘电器内部气室气体微水超标故障分析及预防措施

1、问题:该问题在西高所所产的110KV GIS中比较严重,而平顶山高压开关厂也有一个间隔的PT气室微水超标。

2、故障监测手段:微水的标准在不同类型的气室有不同的规定,可以参考相关规程。本站由修验场进行检测,通过微水测试仪获得气室的微水情况。从继电保护遥信的配置来看,没有微水量的遥信信号。因此,在本次检修和本站的平常运行中,微水的监测一直采用的是离线的监测方法。(注意:按照规程规定,新注入气体的微水检测应在充气完成后24小时进行)

3、微水超标的危害:常态下,SF6气体有良好的绝缘性能和灭弧性能,而当大气中的水分侵入气室内部或气室筒壁介质中的水分逸出时,SF6气体中的水分会增加。随之带来的后果是气体电气强度显著下降。尤其是断路器这种有电弧存在的气室里, SF6气体在电弧和水分的共同作用下会产生理化反应,最终生成腐蚀性很强的氢氟酸、硫酸和其他毒性很强的化学物质等,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化。另外,当微水严重超标时,甚至会造成导体对筒壁放电,筒壁内侧的沿面闪络。在得不到及时处理的情况下,最终导致电气事故发生。

4、相关理论分析

从设计绝缘的角度考虑,我们希望主设备的绝缘尽量的均匀。而对于SF6气体而言,其优良绝缘性能的充分发挥更是只有在均匀电场中才能得以实现。当气体中含有水分时,由电弧和局部放电激发,SF6热离解产生硫和氟,这些杂质和水分裂解产生的氧气和氢气发生一系列理化反应生成氢氟酸、硫酸和金属氟化物等。这些杂质会腐蚀内侧的筒壁,破坏电场的均匀性,毁坏绝缘。因此,GIS对水分及杂质的控制要求非常严格。

个人的理解:SF6中含有水分时的分析可以借鉴液体电介质的击穿的相关理论,如“小桥理论”分析。水分在内部导致的杂质会在原先近乎均匀绝缘的绝缘结构中构建绝缘的不均匀区域,看起来就像是通向绝缘水平降低的“小桥”,而这个“小桥”区域就是“木桶短板”中的那块短板。

5、微水超标的原因分析:

(1)SF6气体产品质量不合格。即注入设备的新气不合格,这主要是由制气厂对新气检测不严,运输过程中和存放环境不符合要求,存储时间过长等原因造成的。

(2)断路器充入SF6气体时带进水分,这主要是工作人员不按规程和检修操作要求进行操作导致的。

(3)绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。检修过程中,绝缘件暴露在空气中受潮。

(4)透过密封连接处渗入水分。外界的水分压力比气室内部高。水分从管壁连接等处渗入。
(5)泄漏点渗入水分。充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点,是水份渗入断路器内部的通道,空气中的水蒸气逐渐渗透到设备的内部。

(6)电气安装过程没有按照规程规定的温度和湿度进行。

(7)气体水分吸附剂受潮。这个一般影响较少,因为完好的吸附剂是真空包装的,当发现真空包装发生异常时,这带吸附剂将不在使用。

6、微水超标处理基本方法:将测得微水超标的气室内的气体直接排放到大气中去(按照规程规定,应当通过SF6回收装置回收,但限于回收提纯成本过高而违规操作);更换吸附

剂(新的完好的吸附剂用真空包装,更换前最好用烤箱加热后再更换);通过真空泵提取真空直至气室内部负压达到规程标准(由于采用麦氏真空计测真空度,所以不太精准,而真空泵上的真空度仪表示数也不太可信。因此,真空度相对规程规定裕度要大一些。另外,用麦氏真空计测量真空度时,操作要规范,要防止真空计中的水银通过自封阀进入筒内造成绝缘事故);通过注入干燥氮气的方法对气室进行进一步干燥;再提取真空至达标;注入新的SF6气体(注气时要注意气体品牌,不同厂家的气体尽量不要混充,新气和旧气尽量不要混充)。

7、对GIS 微水超标故障监测方法及其防止此类故障发生措施的认识和见解。

限于自身认识及实践,对GIS 微水超标故障监测方法了解甚浅。而我认:为对GIS微水的在线监测也不过是借鉴类似于变压器油水分检测或者氢冷发电机氢气湿度的检测方法。微水检测,平时的离线检测手段也不过是采用露点仪。将仪器中的检测露点的传感器即湿度传感器装设到设备内部即可实现监测,但是这也存在可行性和经济性的考虑。这些同样依赖于更新的传感器技术的发展和通信技术的进步。

关于此类故障的防范,我认为集中做好以下两点:

(1)提高电器产品及相关产品的生产质量和技术,例如GIS上采用自封充气阀就是一个很好的例子。

(2)提升电力建设人员的作业水平,这点很关键。

(3)提升电网的自动化水平,着重发展电气设备的在线监测技术。

结语:从这次春检过程来看,电力系统的建设与运行必须注意以下几点:1、合理的选择电气产品,在这次检修和运行中,西高所的产品质量相对于四大高压开关厂(沈开,西开。平开,泰开)的产品质量较差;2、提高电力系统作业人员的素质水平,严格管理,很多故障的原因都是由于建设或运行中作业人员违规操作酿成的后果;3、研究电力系统运行过程的故障检测技术,提高电力系统运行的自动化水平。

阅读全文

与发生设备防爆膜破裂事故应相关的资料

热点内容
烟台加工抛光设备哪个好 浏览:959
机械蛇鼠标多少钱有什么用 浏览:952
大众仪表盘显示tripkm什么意思 浏览:200
大众探歌如何设置仪表常亮 浏览:684
机油泵驱动装置的作用 浏览:160
下肢动脉血管检查用什么仪器好 浏览:437
7520E是什么轴承 浏览:748
碱石灰装置的作用 浏览:310
u站工具箱 浏览:594
鸿兴五金机电 浏览:646
燃气管道用的是什么阀门 浏览:609
小牛仪表壳选用什么颜色好 浏览:223
铁岭养殖设备哪里有 浏览:461
圆跳动测量仪用什么轴承 浏览:370
空调在最低多少电压制冷 浏览:694
仪表盘上的usb接口有什么用 浏览:570
水泥管上装什么阀门好些 浏览:316
温岭南站到五金市场怎么走 浏览:841
小区安装水阀门有什么好处 浏览:986
什么叫超声波和b超 浏览:678